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原子灰在車體涂裝中配套性不良原因分析

原子灰在車體涂裝中配套性不良原因分析

    1引言
    隨著GJ經(jīng)濟的快速發(fā)展,微型卡車的需求量不斷增大,在中國汽車市場競爭已漸趨于白熱化,車身外觀效果的好壞直接影響到客戶的購買欲望,這就使各汽車生產(chǎn)廠家對外觀質(zhì)量的重視和要求不斷提升,以期望滿足或超過客戶要求,從而提高產(chǎn)品市場競爭力,在市場中占有更大份額。為此,黑豹公司在2006年推出了外形倩麗的新車型,并對新車型涂裝的外觀質(zhì)量提出了更高的要求。
 
    車體在涂裝面漆前要經(jīng)過很多道的工序,在這些生產(chǎn)及運輸過程中輕微的磕碰是很難避免的,特別是焊接工序局部的焊接打磨痕跡,這些磕碰及打磨痕跡都需要在底漆涂裝好后用原子灰填平,這樣涂裝面漆后才會有優(yōu)良的外觀質(zhì)量。
 
    2008年3月,銷售部外場售后服務(wù)人員反映,個別車輛出現(xiàn)局部漆膜剝落現(xiàn)象。對于此事,公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視,要求限期解決。經(jīng)過技術(shù)人員近2個月的現(xiàn)場調(diào)查及進行大量的試驗,該問題Z終得到徹底解決。下面將解決問題的經(jīng)過總結(jié)一下,以供同行參考。
 
    2事故分析與驗證
 
    結(jié)合反映的問題及外場服務(wù)人員的電話描述,可以斷定出現(xiàn)問題的情況是面漆層與電泳底漆層附著不良導(dǎo)致面漆層剝離。
    針對問題出現(xiàn)的時間和狀況,通過對生產(chǎn)線的工況進行逐一分析,并結(jié)合相關(guān)文獻資料,可能有如下幾個原因造成層間剝離現(xiàn)象:①被涂面太光滑;②所選用的面漆與底漆不配套,底漆層未干固透;③底漆層過烘干導(dǎo)致面漆層附著不佳;④涂裝前表面受到污染,涂裝表面預(yù)處理不佳。
 
    針對上述可能造成層間剝離現(xiàn)象的因素,通過試驗逐步進行分析研究。
 
    2.1被涂面太光滑
 
    現(xiàn)場實地查看,車身除刮原子灰部位、電泳底漆缺陷部位打磨外,其它部位基本不打磨。對此,要求線上對幾臺車體全方位打磨,其它條件按以往的流程進行。
 
    涂裝面漆下線后檢查,面漆對底漆層的附著力也不理想。據(jù)此可排除“被涂面太光滑”引起層間剝離現(xiàn)象。
 
    2.2所選用的面漆與底漆不配套,底漆層未干固透在實驗室進行了下列試驗:①隨線掛板制備電泳底漆樣板,用粘塵布擦拭后涂裝面漆烘干后做層間附
 
    著力試驗,面漆附著優(yōu)良。②線上掛板泳漆后實驗室烘箱烘干,烘烤溫度比線上車體溫度低5℃,然后用粘塵布擦拭后涂裝面漆烘干后做層間附著力試驗,面漆附著優(yōu)良。據(jù)此排除了“所選用的面漆與底漆不配套,底漆層未干固透”引起層間剝離現(xiàn)象。
 
 2.3底漆層過烘干導(dǎo)致面漆層附著不佳
 
    經(jīng)察看電泳底漆廠家提供的烘烤窗口曲線及與電泳底漆廠家技術(shù)服務(wù)人員溝通后將電泳底漆烘干爐溫度降低了5℃,結(jié)果車體涂裝面漆下線后檢查,面漆對底漆層的附著力也不理想。據(jù)此也排除了“底漆層過烘干導(dǎo)致面漆層附著不佳”引起層間剝離現(xiàn)象。
 
    2.4涂裝前表面受到污染,涂裝表面預(yù)處理不佳為了驗證面漆涂裝前電泳底漆漆膜是否受到污染,采取了如下驗證方案:
    ⑴隨線掛板制作電泳底漆樣板,分別用粘塵布擦拭和表面不作處理,然后實驗室涂裝面漆及涂裝線涂裝面漆,烘干后檢測附著力,結(jié)果面漆附著優(yōu)良。由此判斷引起層間剝離現(xiàn)象的因素應(yīng)該在電泳底漆后及涂裝面漆前這段時間產(chǎn)生。
 
    ⑵電泳底漆后及涂裝面漆前這段時間所做的工作是刮原子灰、涂焊縫密封膠、膠烘干、打磨。分析有可能造成污染的因素是烘干過程中產(chǎn)生的“油煙”或者是“打磨粉塵”。對此隨線掛板直至膠烘干后取下樣板,分別用粘塵布擦拭或表面不作處理,然后實驗室涂裝面漆及涂裝線涂裝面漆,烘干后檢測附著力,面漆附著優(yōu)良。由此也排除了“油煙”引起層間剝離現(xiàn)象的因素。又隨線掛板直至膠烘干后取下樣板,將樣板編為A、B兩組,A組樣板直接打磨,B組樣板經(jīng)過打磨間并打磨,然后這些樣板分別用粘塵布擦拭干凈或輕微擦拭,然后實驗室涂裝面漆及涂裝線涂裝面漆,烘干后檢測附著力,A組樣板涂裝面漆后檢測附著力優(yōu)良。B組樣板涂裝面漆后檢測附著力結(jié)果不理想,尤其輕微擦拭的樣板面漆附著更差。由此可以判斷,層間剝離現(xiàn)象的因素是由“打磨粉塵”引起,又因為A組樣板附著力良好,也可以排除電泳底漆“打磨粉塵”引起層間剝離的因素。而引起B(yǎng)組附著不良的因素就是“原子灰打磨粉塵”。
 
    ⑶上述試驗,基本可以斷定引起層間剝離的因素就是“原子灰粉塵”,為此專門針對當(dāng)時使用的原子灰進行試驗。樣板刮原子灰后涂面漆,附著優(yōu)良,而經(jīng)過打磨后,附有原子灰粉塵的位置,無論是用粘塵布、溶劑或二者結(jié)合使用進行擦拭,涂裝面漆后附著效果均不理想。
 
    由于刮涂原子灰處采用打磨機干磨打磨,對車體污染很大,使車體剝漆部位不確定,對問題的分析處理帶來較大的難度。試驗過程中,為了防止試驗的不確定性,每種試驗都在不同時間重復(fù)過多次,待得到一致結(jié)果后才下結(jié)論。
 
    經(jīng)過試驗驗證,確認(rèn)層間剝離現(xiàn)象是由”原子灰打磨粉塵“引起的。為此公司重新選擇了一個新的原子灰配套廠家(汽車Z用膩子),在經(jīng)過大量的配套性試驗證明效果優(yōu)良后,投入使用,徹底解決了層間剝離現(xiàn)象。使用至今,未出現(xiàn)任何問題。
 
    3結(jié)語
 
    引起層間剝離現(xiàn)象的因素有很多,其中原子灰打磨粉塵也是一個極其重要的因素,由于車體使用原子灰很少,出現(xiàn)問題時原子灰的情況往往被技術(shù)人員所忽略,山東的兩家農(nóng)用汽車廠新建的駕駛室涂裝線投產(chǎn)中就出現(xiàn)過這樣的問題。隨著汽車行業(yè)的不斷發(fā)展,外皮沖壓水平的不斷提高,原子灰的用量會逐漸下降,但為了降低成本,提高生產(chǎn)效率,將水磨改干磨,手工打磨改成打磨機打磨,打磨后的污染相應(yīng)增大,所以選擇優(yōu)質(zhì)的原子灰還是非常有必要的。


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